紅星機器近期幫助某金礦選礦廠進行了選礦工藝優化,該大型金礦選礦生產線改造前處理能力僅有1600t/d,浮選回收率為75%,下面我們先來了解改造前金礦生產線的工藝流程和使用的設備,然后講述紅星對生產線的改造項目。
該金礦破碎工藝采用三段一閉路流程,粗碎使用顎式破碎機,中細碎分別為標準型和短頭型的圓錐破碎機;篩分設備是單層篩,篩孔尺寸為14×26mm;磨礦采用二段磨礦流程,使用四臺球磨機和兩臺球磨機精礦再磨機,入磨粒度<16mm;兩個浮選系列使用機械攪拌式浮選機,浮選工藝為一次粗選、兩次精選、兩次掃選。
為進一步提高該選礦廠的生產能力,在原有廠房和設備的基礎上,在降低生產成本的前提下,分析選礦車間工藝現狀,評價主要設備的生產效率,整理了過去的選礦資料,先對設備的生產參數進行調整,對整個選礦工藝流程有充分的了解,對整個選礦工藝流程和選礦設備進行改造,改造要點如下:
1、細碎圓錐破碎機的生產能力不夠強,牽制了球磨機的產量,我們將細碎圓錐破碎機更換為專業的細碎機,細碎機是紅星機器結合中外先進破碎理念生產的新型破碎機,比細碎圓錐破碎機節能20%,臺時產量提高30%,運行維護費用降低35%-50%。
2、篩分設備單層篩改造為圓振動篩,同時縮小篩孔尺寸,使破碎產品粒度下降到10mm以下,為實現多碎少磨創造有利條件。
3、磨礦環節減少一臺精礦再磨機,增加一臺紅星生產的節能球磨機,該節能球磨機的優勢就是節能,能減少磨礦環節的電耗,并與原來的球磨機形成二段磨礦流程(兩臺球磨機+兩臺球磨機+一臺精礦再磨機)
4、通過對現場大量的調研,決定將二個系列浮選機擴展為三個系列浮選,從原來的一粗、二精、二掃改成兩粗、兩精、兩掃,通過新增4臺充氣式浮選機用于粗選,擴大了浮選機的容積,三個系列浮選可以實現不停車切換,即使浮選機故障也不會對生產效率產生很大的影響,顯著提高了浮選機的處理能力,浮選回收率達到了87.42%。
本次改進社會效益及經濟效益都十分顯著,做到了改造生產線的同時不影響生產,改造中使用的設備全部由紅星提供,由此可建選礦廠對紅星機器的信任,紅星會繼續努力,生產更優秀的設備,提供完善的服務。