煤礦質軟,為節約成本,破碎工藝采用一級破碎,選用一臺顎式破碎機即可,但前提是必須布置合理,不然,破碎工藝中會事故頻發。某煤廠就是因為工藝布置欠缺,出現了一系列的問題,給生產帶來了極大的困擾。通過慎重考慮,該廠委托紅星機器對其進行改進,憑借著敏銳的觀察力及專業的知識,紅星機器采取了有效的改進措施,效果非常理想。
一、改造前破碎工藝及問題
該煤廠選用的破碎設備為顎式破碎機一臺,型號為PEF250×400,大進料粒度為210mm,出料口調節范圍為20~80mm,生產能力為5~20噸/小時,工藝布置如圖1所示。
1.進煤輸送皮帶 2.破碎機動顎板 3.出煤輸送皮帶 4.破碎進靜顎板 5.煤漏斗
通過一段時間的作業,發現上述工藝存在以下問題:
1、煤的水份大或有雜物影響時,破碎機會堵塞,從而使電機超負荷運轉而導致燒壞。
2、煤中有大塊時,可能卡在破碎腔無法下落,導致破碎機空轉。
3、因事故較多,需多安排一個工人用鐵扦撬動堵塞、卡死的煤塊才能正常生產,浪費了勞動力。
二、破碎工藝的改進
舊的工藝布置給生產帶來不便,紅星機器對其工藝提出了幾種改進方案,經過分析比較,采用了在破碎前加斜擋板和振動篩的工藝布置,如圖2所示。
1.破碎機靜顎板 2. 破碎機動顎板 3.振動條篩 4.進煤漏斗 5.斜擋板 6.輸送皮帶(進)
7.彈性鋼條 8.細煤漏斗 9.輸送皮帶(出)
具體改進方法:
1、在輸送皮帶6上安裝斜擋板5,擋板與皮帶成15°角(圖H所示),擋板同皮帶間距離200mm,這樣可以使大于210mm的塊料分離出來。
2、在動顎板上方焊接條篩,條篩的另一端用彈性鋼條固定在地基上,條篩會隨著動顎板的運動而左右振動。
該工藝布置有以下四個優點:
1、煤中較大的煤塊( 210mm)會被斜擋板分離出來,減少了卡死,堵塞現象。
2、振動篩能使較小粒徑的煤直接下落到輸送皮帶9,只有較少大粒徑的煤需破碎,從而減少了破碎機負荷,電流減小,同時提高了破碎機的臺時產量。
3、條篩振動的動力來自于破碎機本身動顎板的擺動,結構簡單,維修更換方便。
三、改造效果
經過改造后運行半年來,不僅消除了堵塞卡死現象,臺時產量亦由原來12噸/小時提高到20噸/小時,負荷電流由原來60~70A降到現在60A以下,半年節約總電量5000多度,總而言之該工藝改造取得了令人滿意的效果。
上述簡單介紹了紅星機器對某煤廠的破碎工藝的改造,通過改造,效果頗佳,產量大增的同時,能源也得到了節省,給該廠帶來了極大的經濟收益。另外,煤破碎設備不單單只能選用顎式破碎機,錘式破碎機、反擊式破碎機等都可以,紅星機器生產各種適宜煤破碎的設備,且型號齊全,用戶可根據實際情況靈活選購。