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某選礦廠浮選車間選別工藝為階段磨礦,粗細分選,重、磁、浮聯合選別工藝流程,由于在實際的生產過程中,粗細粒級比例與設計有所改變,加之亞鐵含量波動較大,當該車間運轉10個系統時,弱磁作業給礦給不進去,經常跑礦造成滿地礦漿積存,制約浮選車間生產能力的發揮。由于弱磁作業給礦給不進去,造成一些強磁性礦物通過弱磁給礦箱溢流管進入Φ50m大井,再通過中磁、強磁及Φ30m井進入浮選作業,石油磺酸鈉陰離子弱酸性正浮選時強磁性礦物選別效果較差,造成浮選作業的尾礦偏髙。因此,添置磁選機,來補充弱磁能力改造勢在必行。
一、補充弱磁作業能力改造方案
在不影響車間正常生產的條件下,一段磁選增加2臺Φ1050mm×2400mm磁選機,二段磁選增加1臺,更新3臺Φ2800mm永磁脫水槽,三段磁選增加1臺Φ750mm×1800mm磁選機,重選東粗螺拆除一組螺旋溜槽(9臺)。磁選部分改造前后設備狀況見表。
將磁選作業原有的10臺Φ1050mm×2400mm磁選機和東粗螺旋溜槽一組(9臺)折除。在A/B和B跨、28?34柱間的16.0m平臺縱向配置安裝12臺Φ1050mm×2400mm磁選機。將A和A/B跨,30?35柱間的15.33m平臺整修成16.0m平臺作為浮選設備和強磁設備檢修場地。在A和A/B跨28?32柱間的10.84m平臺安裝4臺Φ2800mm永磁脫水槽。在28?32柱間7.62m平臺安裝4臺Φ750mm×1800mm磁選機。設備布置情況見圖。
二、補充弱磁能力改造過程簡介
弱磁改造大體可分為三個階段,第一階段是局部實施增能力階段,主要工作量有拆除一組螺旋溜槽,制造新平臺,安裝兩臺Φ1050mm×2400mm弱磁機;第二階段把原有3臺Φ2600mm脫水槽改為4臺Φ2800mm脫水槽,增加一臺Φ750mm×1800mm磁選機。第三個階段把原10臺一段Φ1050mm×2400mm永磁機由橫向配置改為縱向配置,集中到A/B和B跨,28?34柱之間的16m平臺上。
上述改造的實施解決了過去弱磁作業能力不足問題,杜絕了一段弱磁給礦箱跑礦嚴重問題,有利于文明生產的開展;減少了強磁性礦物通過Φ50m大井、中磁、強磁、Φ30m大井進入浮選作業,使浮選尾礦品位大幅下降;弱磁作業能力增容后,給生產操作調整創造了條件,有利于弱磁精礦品位的提高。