免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢,我們將第一時間給予回復
隨著采礦的不斷推進,某鐵選礦廠采掘的原礦的性質逐漸發生了變化,原礦品位波動、硬度增加以及礦石類型差別,導致工藝技術指標波動,這不僅困擾著礦山,還直接影響到冶煉生產,是一個關系全局的問題。該廠也察覺到了生產能力的波動趨勢,隨即對選礦技術進行了改造,及時彌補了不必要的損失。
一、選礦現狀
生產要求精礦品位達到64.30%,回收率為75.00%以上。根據實際生產平均統計結果,入選的原礦品位在27.35%~31.73%間波動;精礦品位平均為64.21%,低于64.30%的要求指標,不合格精礦產出頻數為1/2;回收率平均為75.18%,基本與要求指標一致,但低于75.00%的頻數為l/2。經分析是由于采場不同性質的原礦入選所致,說明生產流程對入選原礦性質的變化適應性差,精礦質量難以穩定。
二、技術改造
由分析可知,二次磨礦粒度偏粗是影響精礦質量的主要原因,針對此原因,進行了兩個方面的技術改造。
1、一次磁選后加篩分作業,提前篩出一部分合格粒級(-1.25mm)的粗精礦直接進入精選作業。改造后效果非常明顯(見下表),為精選作業創造了良好條件。
2、通過細篩把關,中礦再磨再選穩定精礦質量,提前篩出粗精礦中的合格粒級。但遇到品位低、嵌布細、硬度大的難選礦石,精礦質量仍然會出現不合格現象。為了加強這部分礦石的回收利用,盡量多回收表外礦石,在二次精選作業后增加了細篩作業,篩下產品為精礦,篩上產品返回中礦再磨再選。
細篩把關、中礦再磨再選解決了難選礦石的問題,篩上中礦產率為9.14%(約60t/h),品位為57.80%,-200目含量為41.50%。經再磨后,-200目含量提高到73.00%,再選后精礦品位64.85%,作業回收率為98.70%,效果顯著,起到了選別難磨難選礦石,穩定、提高質量的作用。
總的來說,該廠通過對選礦現狀進行分析,及時發現了因原礦性質變化存在的問題,并采取了有效的應對改造措施,使得選礦指標得以穩定,效果理想。