三輥破碎機是復合肥生產線中的關鍵設備之一。其結構緊湊,密封性好,噪聲小,工作可靠,效果較好,但其配套設施較多,結構較復雜,故在運行中時常有隨機故障。出現本文主要對三輥破碎機在運行中的常見故障進行分析,針對不同故障的不同原因,對其處理方法進行歸納總結。
1、過載跳車
過載跳車是一次破碎輥或二次破碎平輥的過載保護動作,其主要原因如下:
(1)基建安裝殘留及運行或檢修中硬質雜物進入破碎機,引起破碎輥卡澀及出口溜槽出料不暢甚至堵塞。
(2)物料成粒率低且含水量高、粘度大,引起破碎機內粘、積、結料多及出口堵料。
(3)操作不嫻熟,工況不穩定,且有時天氣潮濕,物料含水量高,大顆粒多,造成破碎機超負荷及破碎腔內粘、積、結料多和進口、出口堵料。
(4)二次破碎機的刮料板與平輥的間隙過小。
(5)清理工作不及時,次數不夠或不徹底,至使破碎機內及出口積、結、存料多。
(6)V型三角傳輸皮帶損壞。
處理方法:
(1)加強對破碎機之前工序的檢查,及時清理皮帶輸送機上吸鐵器,嚴禁硬質雜物進入破碎機。
(2)加大技術攻關,修改造粒曲線,穩定干燥系統,保證物料成粒率,嚴控產品含水量。
(3)在進、出口溜槽上增開檢查門,方便清理。
(4)正確調整刮料板與平輥的間隙。
(5)強化現場巡檢,及時輸通、清理雜物和積料;及時更換三角傳輸帶。
2、一次破碎效果差,二次破碎效果符合要求
其主要原因是:
(1)原始安裝時,一次破碎間隙調定的大;
(2)硬質雜物進入破碎機內,造成一次破碎緣梳齒板損壞,部分梳齒被打斷,工作間隙變大。
3、位移傳感器損壞
三輥破碎機的位移傳感器因其外部金屬套筒折斷、脫落,進而損壞傳感器內部的位移探頭,造成間隙測量不準、設備運轉失常。
通過檢查、分析引起套筒損壞的主要原因是該處振動較大,磨損快。為此,可在其支架兩側焊接2塊鋼板作為加強筋予以減振,效果良好。
4、液壓系統故障
液壓油溫度高主要是因電磁閥動作(外送油一打壓一卸壓)頻繁引起的,而頻繁的動作加速了空氣開關的損壞;動作過于緩慢和聯鎖動作可能與PLC程序原設定值有關,故采取以下措施:
(1)調整PLC程序等相關的原設定值,并對電磁閥增加了工作延時。
(2)調整油溫聯鎖值。
(3)更換損壞的相應空氣開關等零部件。
5、減速機故障
主要原因是大顆粒物料多,超負荷運行和開停車頻繁。更換相應損壞件復位之后,運行良好。對此,需穩定工況,優化操作,減少停車次數,保證裝置平穩運行。
6、V 型三角傳輸皮帶損壞較快且更換較麻煩
三角傳輸帶損壞的主要原因:一是傳動輪的皮帶槽中局部積料、結疤,而且較實,常引起皮帶側立、翻個所造成;二是新舊皮帶混用(每組皮帶為6根),損壞不是整組更換。由于原設計的傳輸帶護罩是一個整體,不但長、高而且重,更換三角帶相當麻煩。對此,可將護罩割分為兩部分,并在其上部開設手孔,方便三角帶的更換及皮帶槽中積料的清理。
以上分析了三輥破碎機生產過程中遇到的一些問題,并指出了解決辦法,如您遇到其他問題,歡迎在線免費咨詢。