隨著160~200kA大容量預焙電解槽在我國上的使用范圍越來越廣。鋁電解所需的炭素陽極炭塊規格也越來越大,500殘極破碎機的應用越來越多。作為破碎電解返回的殘極塊以及其它不合格的生、熟陽極塊的主要設備,500t殘極破碎機的正常運行直接影響下一步的生產。由于破碎機設計的局限性,在運行中存在許多問題,下文詳細分析。
1、油缸磨損老化
主油缸導向套磨損嚴重,有外泄漏現象,活塞與沖頭的接觸端面變形,導致作用力不均勻;側部油缸、推料缸、充液閥頂出缸等導向套與活塞密封均存在磨損,有泄漏,且側部油缸與尾座連接方式不合理,經常出現缸座損壞情況。
改造方法:更換全部油缸,油缸采用國內制造、質量較好的仿制Parker油缸。
2、導軌、機體部分磨損變形
沖頭支撐導軌磨損嚴重,其承載性能和導向性能嚴重劣化;推料板的導向套磨損間隙變大,導向性能差,滑塊變形嚴重;傾翻板損壞,已無法保證正常工作。
改造方法:更換沖頭支撐導軌、推料板導向套以及滑塊和傾翻板。
3、充液閥故障
常見的故障是由于沖液閥采用臥式安裝,活塞與控制油缸內壁之間發生磨損,出現泄漏。由于殘極破碎機所處的工作環境粉塵大,液壓油容易被污染,造成活塞與控制油缸內壁之間的磨損加劇。
改造方法:采用新型立式充液閥,不僅可避免臥式安裝時活塞與控制油缸內壁之間的磨損,而且該泵具有體積小、流量大、工作穩定等特點。
4、液壓系統故障
殘極破碎機運行多年,液壓管路泄漏嚴重,管內油垢堆積;部分液壓閥老化,存在內外泄漏問題。液壓齒輪泵頻繁損壞,平均使用壽命低,且壓力不穩定。部分液壓閥老化,壓力不穩定,功能喪失,泄漏嚴重。
改造方法:重新設計液壓站,管路重新配置,將原來的6極電動機改為4極電動機。共配置兩臺柱塞泵,一備一用,亦或兩臺泵同時工作。
5、電氣系統故障
由于采用電磁繼電控制方式,自動化程度低且維修不便,故不同程度地出現元器件老化現象,動作遲緩,靈敏度降低,嚴重影響生產的順利進行,設備的運轉效益降低。
改造方法:重新鋪設從操作臺到液壓站及潤滑站的動力電纜和控制電纜;根據控制的技術要求,在操作臺內增加低壓元件及擴展模塊。
經過上述改進,可恢復設備的使用性能。同時由于設備停機時間減少,因此產量增加,降低了檢修工作的勞動強度。