隨著鋁礬土礦產資源特別是高品位的塊礦鋁礬土資源的不斷減少,某廠為了降低地區管制約束和原材料價格,對廢棄鋁酸鈣粉回轉窯煅燒生產線進行改造,在鋁礬土礦地區建立熟料鋁礬土生產線。此生產線改造由我公司負責設計,現就改造過程進行說明。
改造前該生產線設備有破碎機-球磨機-成球盤-烘干機-回轉窯-冷卻機-提升機,未使用煤粉制備系統,煅燒燃料為煤氣發生爐生產的煤氣,烘干機引用回轉窯窯尾熱風進行烘干,窯尾除塵設備為沉降室和麻石水膜除塵器。主要改造內容:
一、恢復煤粉制備系統和窯頭喂煤系統
1、恢復煤粉制備系統
原有煤粉制備系統已廢棄,設備老化嚴重且不符合安全規范要求,我們對其中磨機、粗粉分離器、旋風收塵器進行了修復,其它設備全部拆除、更換,建立DCS操作系統,并增加CO分析儀和CO2滅火系統,按照相關規范對系統內管道和設備增加防爆裝置。
2、窯頭喂煤系統
原煤粉喂料系統雙軸螺旋輸送機更換為振動給料機,增加單管螺旋輸送機,振動給料機是3層隔板結構,相同的格子內煤粉量一樣,受倉重影響很小,通過計量稱控制振動給料機轉速,控制喂煤量減小誤差,提高回轉窯內熱工制度穩定性,減少安全隱患。
二、生料制備系統(原設備拆除)
原有生料制備系統將生料進行破碎后進球磨機粉磨,粉磨后的生料粉通過成球盤成球后入烘干機通過窯尾熱煙氣烘干,然后通過提升機直接入窯,進行煅燒,但新生產線生料不需要進行粉磨,直接大粒度塊狀物料入窯進行煅燒,故拆除原有生料破碎和輸送設備,新建破碎、篩分、輸送、存儲設備。
三、改造成品輸送系統
因成品熟料出冷卻機后溫度較高粒度大,故拆除原有輸送設備后,增加振動篩、鏈板輸送機和皮帶輸送機。生成過程中遇到的問題及處理措施:
1、塊礦粒度偏小
因該廠對成品粒度有特殊要求,大快料比例占總比例需要超過30%,但改造時安裝的PE600*900型顎式破碎機顎板是齒對槽型,大塊生料占總量的30%,煅燒后成品大塊料占10%,不符合要求,經研究決定將破碎機顎板改造為齒對齒型。改造后,生礦大塊料占總量的60%,煅燒后成品大塊料占33%,符合產品質量要求,但顎板使用壽命比原顎板縮短1/3,增加了維修作業量。原顎板是一個整體,下部磨損后整塊顎板必須進行更換,后面進行定做時,把該顎板做成3段式,那部分磨損嚴重對那部分機行更換,減少了維修作業量和生產消耗。
2、麻石水膜除塵器使用
改造時窯尾麻石水膜除塵脫硫系統未進行拆除,對相關設備進行修復后投入使用(除塵、脫硫),但在使用過程中該設備前只有沉降室進行預除塵,如下所示:
回轉窯→沉降室→麻石除塵→煙囪
沉降室除塵效率為50%,少量大顆粒粉塵在沉降室內得到了收集,但大量小顆粒粉塵和煙氣一起進入麻石水膜除塵器,麻石除塵器內煙氣和水膜、水霧接觸后,部分粉塵隨循環水流入沉降池內,但大量粉塵附著在麻石除塵器內,形成積塊,影響麻石除塵器內水膜、水霧的形成,并影響系統通風,只要麻石除塵器有輕微的堵塞,窯內通風便受到很大的影響,必須停窯清理后才能重新進行生產,嚴重影響了回轉窯系統運轉率和熱工制度的穩定,增加了生產消耗,為了降低麻石除塵器對生產運營的影響,在沉降室和麻石除塵器之間增加旋風除塵器,如下所示:
回轉窯→沉降室→旋風除塵器→麻石除塵→煙囪
旋風除塵器除塵效率為80%,降低麻石除塵器內煙氣粉塵濃度,減少了因麻石除塵器堵塞的停窯時間,回轉窯運轉率從50%提高到90%,大大提高了回轉窯的運轉率及產能,降低消耗。
經改造,熟料鋁礬土生產線已進行正常生產,運轉率和產品質量達到公司要求。河南紅星礦山機器廠,生產銷售破碎設備、磨粉設備、選礦設備、建材設備及整套生產線設備,有需要的客戶歡迎來電咨詢或來廠參觀、選購。