某公司輕燒白云石回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,投產(chǎn)后生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行很不穩(wěn)定,產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo),煤耗、電耗較高。后通過優(yōu)化煤粉制備工藝,改進(jìn)工藝設(shè)備,達(dá)到了降低回轉(zhuǎn)窯能耗,提高運(yùn)行效率的目的。
一、優(yōu)化煤粉制備工藝
改進(jìn)煤粉制備系統(tǒng)。回轉(zhuǎn)窯采用的煙煤粒度為0~70mm,灰分≤18%,揮發(fā)分20%左右,T1>1250℃,熱值≥5500kcal/kg,S≤1.0%,用球磨機(jī)加工成200目煤粉。該系統(tǒng)投入運(yùn)行初期系統(tǒng)出現(xiàn)一些問題,如果要達(dá)到煤粉粒度要求則磨煤效率低下,平均僅3t/h,由于煤粉供應(yīng)不足,造成輕燒白云石產(chǎn)量不到350t/d,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,且由于磨煤時(shí)間長,電耗升高;如果提高煤粉產(chǎn)量,則煤粉粒度達(dá)不到要求,噴煤系統(tǒng)不穩(wěn)定,造成煤耗大幅度增加,且窯內(nèi)溫度波動(dòng)大,還因燃燒不充分,經(jīng)常產(chǎn)生窯內(nèi)爆炸現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,給生產(chǎn)帶來安全隱患。
針對(duì)上述問題,通過摸索發(fā)現(xiàn),如果進(jìn)入球磨機(jī)的煤粒度控制在較小范圍內(nèi)且溫度控制適當(dāng),能提高磨煤的效率。據(jù)此,對(duì)煤粉制備工藝進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化后的煤粉制備系統(tǒng)雖然僅增加了1臺(tái)對(duì)輥式破碎機(jī),但由于在窯尾抽風(fēng)加熱球磨內(nèi)煙煤,充分利用了窯尾引風(fēng)機(jī),使流程上可減少1臺(tái)離心引風(fēng)機(jī),不僅用電設(shè)備總功率減少,磨煤效率也顯著提高,小時(shí)合格煤粉>6t/h,解決了原來存在的磨煤效率低、能耗高、窯內(nèi)爆燃及煤粉收集器起火等問題。
二、改進(jìn)工藝設(shè)備
1、改進(jìn)煤粉倉和煤粉輸送系統(tǒng)。針對(duì)煤粉輸送系統(tǒng)不穩(wěn)定的問題,一是對(duì)煤粉倉進(jìn)行了改進(jìn),將煤粉倉下部改成不銹鋼斗,防止煤粉在倉內(nèi)積拱而不下料;二是對(duì)煤粉輸送系統(tǒng)進(jìn)行重新接地改進(jìn),解決輸送計(jì)量受變頻器等干擾的問題。
2、改進(jìn)燒嘴。原設(shè)計(jì)使用的是3通道燒嘴,在使用過程中燃燒不穩(wěn)定,火焰溫度提升困難,后改用4通道燒嘴,問題得到解決。
3、改進(jìn)窯襯砌筑方法。原設(shè)計(jì)窯襯是采用常規(guī)砌筑方法,高溫段使用230mm厚的磷酸鹽復(fù)合磚,窯尾預(yù)熱帶使用粘土磚,窯頭、窯尾用含3%以上不銹鋼纖維的窯口澆注料澆注。用此方法施工的窯襯12個(gè)月左右就要進(jìn)行更換,且生產(chǎn)中窯襯歷史記錄的外殼溫度均在260℃以上。現(xiàn)對(duì)窯襯進(jìn)行了改進(jìn),采用預(yù)制磚與澆注料混砌方式施工,所用材料采用LM-1復(fù)合預(yù)制磚及LM-1澆注料復(fù)合砌筑。采用該方法施工的窯襯外殼溫度在200~220℃,運(yùn)行了1年6個(gè)月后的窯襯磨損量相當(dāng)少,預(yù)計(jì)使用壽命在2年以上,并使能耗降低。
4、更換節(jié)能型電機(jī)。
通過上述一系列改進(jìn),回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)能力不斷提升,能源消耗不斷下降,且能在保證產(chǎn)量穩(wěn)定的情況下確保產(chǎn)品質(zhì)量,設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。河南紅星機(jī)器生產(chǎn)全套回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線設(shè)備,質(zhì)量好,性能優(yōu),價(jià)格廉,如有需要,歡迎來電咨詢。