某水泥廠粉磨系統(tǒng)的主要設備為輥壓機和球磨機,該廠對粉磨工藝的生產(chǎn)能力的設計要求為360t/d,但由于球磨機的運行不穩(wěn)定,實際生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)能力僅達到347.37t/d。為此,該廠積極查找各種原因,并對球磨機粉磨系統(tǒng)進行了改進優(yōu)化。
一、存在問題
現(xiàn)球磨機隔倉板為雙層隔倉板,中間有揚料板,篩縫為10mm,開孔率為23.9%。出磨篦板篦縫為10mm,開孔率為21.4%。由于隔倉板及篦板的通風面積以及過料面積大,使磨內(nèi)物料流速快,出磨物料粗,比面積小,出選粉機的粗粉回磨量多,系統(tǒng)循環(huán)負荷大。物料經(jīng)過一倉后,粉磨作用發(fā)揮得不好,二倉研磨體作業(yè)情況不良,物料早已完成研磨過程卻遲遲不能出磨。總的來說,球磨機系統(tǒng)內(nèi)粉磨工況不理想。
二、改進優(yōu)化措施
1、改進磨內(nèi)結(jié)構(gòu)
球磨機磨內(nèi)結(jié)構(gòu)是影響其粉磨能力的重要因素,該廠主要對磨內(nèi)隔倉板進行了改進。
隔倉板的篩縫大小和開孔多少應確保物料的合理流速,使物料在磨內(nèi)得到充分研磨。將磨內(nèi)隔倉板和出磨篦板的縫隙由10mm減小到8mm,降低了開孔率和過料面積,控制物料有足夠的研磨時間來增加出磨細粉含量,提高出磨比表面積,降低系統(tǒng)循環(huán)負荷來提高磨機下料量。
2、優(yōu)化研磨體的裝載量及級配
經(jīng)輥壓的物料除顆粒粒度較小外,其內(nèi)部還有大量的裂紋缺陷,因而入磨后較易粉碎,所以在磨機配球時可以減小平均球徑,鑒于該廠輥壓機作功不理想,入磨物料比表面積較低,入磨物料的顆粒較大,磨機粉磨負擔較重的情況,同時考慮該廠水泥配料混合料的易磨性較差,故要提高一倉的粗磨能力,相應提高了一倉的填充率,由30%提高到31%;增加小球的配比,將原平均球徑27.94mm降低至27.75mm,以延長物料在一倉的粉磨時間,使出一倉的篩余減小。降低了二倉的填充率,由33%降低到32%,加大二倉大鋼段配比,減少了小鋼段配比,將原平均球徑14.74mm提高至15.2mm,加快物料在二倉的流速,提高磨機的粉磨效率。級配調(diào)整見下表。
通過進一步調(diào)整磨內(nèi)研磨體的填充率和級配,使研磨體對物料的粗磨和細磨能力進一步匹配與平衡,實現(xiàn)磨機粉磨效率的有效提高。此時一倉的粗磨效果有所增強,二倉的研磨效果較好,出磨細度變細、比面積提高,有利于提高選粉效率,降低系統(tǒng)循環(huán)負荷,增加磨機下料量。
3、做好日常磨機補球
由于磨內(nèi)鋼球的磨損消耗,研磨體級配在磨機生產(chǎn)中不斷變化,要堅持做好日常的補球(段)工作,保持裝載量相對平衡,確保粉磨效率。根據(jù)上年度高鉻鋼球(段)的實際球耗5.68g/t水泥、段耗28.93g/t水泥,結(jié)合當年實際鋼球段的磨損情況,以磨損至球量的5%時為補球時間,生產(chǎn)旺季時每四個月補球一次、每三個月補段一次,年末大檢修時進行清倉重新級配。
通過此次整改優(yōu)化,該球磨機的工藝指標得到了明顯的改善,不僅生產(chǎn)能力達到了原有的設計,電耗也隨之降了下來,這給該廠的獲利能力提供了重要的保障。