某選礦廠處理的原礦石為單一硫化銅礦石,主要含銅礦物為斑銅礦和輝銅礦,可浮性好。該礦廠采用的原選礦工藝選礦指標一直較好,但近年來,1#、2#礦體基本采完,該礦廠開始轉采其他礦體的礦石,原礦品位下降,可選性變差,浮選技術指標不夠理想。為提高銅精礦品位,該選礦廠對浮選工藝進行了系統的改進。
1、增加精選作業,提高精礦品位
處理單一硫化銅礦石,浮選設備為浮選柱,一次粗選一次掃選的簡單開路流程。在處理1#礦體含銅品位1%左右的易選礦石時,銅精礦品位在25~28%,但在處理2#、3#礦體的礦石時,由于原礦品位低,銅礦物的可浮性也較差,銅精礦品位很難提高,僅在20%左右,在確保回收率的條件下提高精礦品位。采用了一臺浮選柱作為精選,構成一次粗選、一次掃選和一次精選的閉路浮選流程,使銅精礦品位提高2%左右。
2、改進精選流程結構
該選廠在增加一次精選作業后,對提高精礦品位的幅度不大。因為改進后的一次粗選一次掃選和一次精選的浮選流程,實際上是兩次粗選和一次精選的簡單閉路浮選流程(即粗選和掃選的泡沫產品合并給入精選作業),所以不夠合理,如:粗選和掃選兩臺浮選柱的泡沫產品,在粒度組成、含銅品位和各種性質等均有很大差異,應按其特點分開精選為好,因而對精選設備和流程結構進行改進,改進后的銅精礦品位穩定在29%左右。
3、改用浮選機精選
在采用浮選柱作精選過程中,通過生產實踐的考查和分析,發現浮選柱作為精選設備,精選效率差,作業回收率僅達到85%左右,精礦產品中細泥含量也較高,不易提高精礦品位,而精礦中的粗粒級產率卻較低,但含銅品位較高,所以在精選尾礦中的銅多損失于粗粒級中,造成精選作業回收率低下。后來改用機械攪拌式浮選機作精選代替浮選柱,完全改變了上述狀態,精選作業得到強化,粗粒級上浮率增加,細粒級相對減少,使精選尾礦含銅品位降低,提高了精選作業回收率達到94%以上,銅精礦品位也提高了3%左右。
通過上述改進措施,銅精礦品位并沒有因為礦石性質發生變化而驟減,而是保持在了一個較高的水平,這充分說明該廠采取的應對改進措施是成功的。